福州可门火电厂调试异常汇总.doc
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1、一、 工程简介福建华电可门发电有限公司一期工程为2600MW超临界机组,该工程锅炉、汽轮机与发电机为上海电力设备成套产品,控制系统采用美国西屋公司的OVATION分散控制系统,给水泵为上海电力修造总厂有限公司产品,给水泵汽 轮机为杭州汽轮机股份有限公司产品。主变压器为特变电工沈阳变压器集团有限公司产品。同时该工程拥有5万吨泊位重件码头,输出线路56km,双回线路500kV接入福州北变电站,启动备用电源取自厂内500kVG.I.S开关站;拥有封闭式圆形煤场、烟气海水脱硫装置。该工程由福建省电力勘测设计院和西南电力设计院合作设计。一期工程1、2号机组主体工程分别由广东火电工程总公司和福建电力第一工
2、程公司承接,为加快1机组工程进度,对机组土建、1号机组外围设备的安装及单体调试进行了分包。福建中试所电力调整试验有限公司承担机组分系统和整套启动试运阶段的调试工作。部分系统由厂商和调试单位共同负责,由电厂负责组织和协调。二、 工程进度该工程于2003年12月28日奠基,1、2号机组土建工程于2004年7月26日开始,1号机组安装工程于2004年11月28日开始,2005年12月3日1号锅炉通过整体水压试验,2005年12月27日1号机组DCS装置复原,2006年2月17日厂用电受电一次成功,计划于2006年5月26日首次整套启动,2006年6月28日通过168小时满负荷试运后移交试生产。由于汽
3、机侧主设备的到货滞后以及安装问题,造成总启动时间推迟。目前,小机低压进汽管道尚未安装完毕,主机润滑油、EH油、小机润滑油油质不合格,正在进行滤油,盘车不能投入。机组调试及联锁试验也因此推迟,影响了整个启动进度。#1机组里程碑节点 实际进度:炉钢架吊装 04.11.28受热面吊装 05.05.05大板梁验收 05.04.29烟囱到顶 05.08.01主厂房封顶 05.07.08汽机台板就位 05.12.13锅炉水压试验完 05.12.03循环水通水 06.05.20DCS系统复原 05.12.27厂用电受电 06.02.17化学制出合格除盐水 06.03.30汽机扣盖完成 06.05.03闭式水
4、系统分部试运 06.05.06凝结水系统分部试运 06.05.11空压机系统分部试运 06.05.16锅炉化学清洗完成 06.05.17#1循环水泵分部试运 06.05.22开式水系统分部试运 06.05.23三、#1机组关键点完成时间1、#1机组于7月2日18:00首次并网。2、#1机组168从7月28日0:28开始。3、#1机组168从8月04日0:28结束。四、设备分步试转出现主要异常情况1、5月10日由于对除氧器就地水位监视不到位且调试措施危险点分析不全导致#1机除氧器满水超压事件。原因:除氧器水位监视手段只有临时水位计且指示不准。2、5月12日由于控制给水流量的调门开太大、启动分离器
5、排放门未及时开启,且汽水分离器水位计未监视到位,调整不及时造成汽水分离器满水导致#1炉过热器进水。原因:汽水分离器临时水位计设计存在问题,调试人员缺乏事故处理能力没有进行风险分析。3、5月15日由于运行人员操作不当及误操作造成#1启动炉上锅筒水位低MFT停炉。原因:调试人员对压力急剧变化时产生的虚假水位缺乏事故处理能力,MFT联锁设计存在问题。4、5月31日由于工业水池水位低造成1A循环水泵冷却水中断,设备停运。原因:循环水泵的冷却系统设计不合理。工业水、复用水任一水源中断将导致循环水泵跳闸。远方水位计均不准,无法监视各运行参数并及时调整化水系统运行方式。五、1炉吹管过程中出现的主要异常情况1
6、、5月31日吹管四次后因中联门处临时管漏汽严重,停炉处理。原因分析:临时管焊缝焊接质量不好且未探伤。2、6月2日#1炉点火相继投入三只油枪后,就地油枪油压低于0.7MPa,即关闭回油快关阀后,炉前调阀后油压由0.9MPa升至1.6MPa,炉膛压力保护动作MFT。原因分析:关闭回油快关阀后,锅炉进油量骤增,锅炉冒正压,送风机在手动状态,引风机投自动导叶开大,自动控制超限退出,在炉膛燃烧骤变时炉膛负压调整不及时,致使MFT动作。3、6月1日由于运行人员对设备检查不到位,设备异动交底不清,造成启动炉回油阀未全开,导致进油量过大,启动炉正压跳炉;6月10日由于燃油关断阀未及时关闭导致炉内进油造成1启动
7、锅炉背海侧外墙板着火。4、6月2日19:41点第三支油枪时炉前油枪母管油压从1.02MPa降至0.8MPa,火检无火MFT。21:25给水流量失灵显示2678t/h,21:29汽压达5.5MPa开启临冲门吹管,21:30给水流量突然从2678变为280t/h,MFT动作,22:40给水流量计处理好,升压过程中开大给水调节阀时给水流量暂时上升,但很快又下降,经分析为给水调节阀阀芯脱落,23:35#1炉停炉处理。原因分析:运行人员增投油枪未及时提高油压,造成MFT。给水流量低MFT原因经事后查证给水调节阀正常,系给水流量变送器故障所致。5、6月4日0:27-01:24期间炉膛右侧出口烟温曾升至53
8、4,开启SOFAI至50%后5分钟内降至515。原因分析:吹管期间炉膛烟温不允许超过536以防再热器干烧损坏,事实证明开启上层二次风SOFA能有效降低炉膛出口温度。6、1炉吹管时间较长,从开始吹管至结束约六天,燃油557吨。原因分析:因汽机本体未调试好,汽机盘车、轴封系统、主机油系统未调试好,凝汽器无法回收热水,故锅炉给水采用开式循环,流量约575t/h,而除盐水最大制水量290t/h,除盐水箱两个总储水容量为4000t,按正常吹管只能维持810个小时,后期吹管采用凝汽器回收部份工质,吹管连续时间可延长至1215个小时。另外,燃油压力调节不好,导致两次MFT,也是原因之一。六、水压试验的过程中
9、出现的问题1、#1炉主汽压力达1MPa,检查主汽门门杆漏水,即停止升压进行处理。在继续升压的过程中,多处变送器接头处漏水,延误了时间。2、由于可门电厂压力变送器二次门采用的是进口PARKER门,与取样管连接采用的是套装方式,在升压过程中,高压管道的压力变送器二次门多处发生爆漏,影响了水压试验的进行,延长了试验时间。(经与监理及有关人员讨论,如果对压力变送器二次门采取焊接方式,可能效果要好的多。建议对部分进行试验,以期2机不发生类似问题。)3、本次工作压力水压试验,总体来说是顺利的。主、再热蒸汽各受热面及高压管道经受住了考验,水压试验取得一次性成功。但从试验过程中出现的问题来看,对于象压力表、变
10、送器等,出现漏点较多,说明参建单位对细节的东西是不够重视的,本来可以做的更好。七、整组启动过程6月29日10:46分#1机组整组启动开始,锅炉点火成功。11:12分,由于汽水分离器水位自动无法投入,分离器水位突升至13.5米,炉MFT动作。12:50重新点火成功。13:13发现凝结水再循环取样管折断,大量泄漏,被迫停运1炉处理缺陷。15:50缺陷处理完毕后,1炉重新点火成功。6月30日06:25,锅炉MFT动作,首出为给水流量低低。07:18分重新点火成功。15:22大机首次冲转。15:34冲转至600rpm后进行转子摩擦检查正常,就地打闸后再挂闸,中压调门出现自动开启情况,转速由540升至1
11、042rpm,汽机打闸。16:22分在操作高低旁过程中,汽水分离器水位高高,锅炉MFT。16:43重新点火。22:22升速至2350rpm,进行暖机。23:44升速至2850 RPM,升束过程中9瓦Y向轴振高达13.6丝,2瓦温达78,转速升至2600 RPM时低压缸喷水电磁阀不自开,23:53进行阀切换,切换过程中转速降至2838 RPM。7月1日 0:051汽轮机升速至3000RPM,停用1机交流润滑油泵,做1机注油试验时,两次注油试验均造成1机汽门关闭,重新挂闸升速至3000 RPM。主汽门关闭的原因中试认为是试验滑阀有故障,以后停机再做注油试验。3:00完成试验操作后合上励磁变高压侧开
12、关供中试人员进行升流试验和相量、保护校核。因电气接线的问题,该试验直到7月1日晚上20:55分结束,历时18小时。之后进行发电机短路试验、发电机零起升压试验、1发变组保护实验等,至7月2日21:55结束。电气试验共进行43小时(不包括假同期、并网试验等)。7月2日18:18,#1机经5013开关首次并网成功。7月3日1:11,#1机升负荷至96MW,厂用电中断,5013开关跳闸,福门路线路保护RCS931启动,500KV系统失电, 500KV福门路福州变对侧开关跳闸。经查并分析原因,本次事故的直接原因是:50122隔离开关拉杆与高压侧屏蔽罩放电,导致短路故障。7月7日21:30汽机挂闸做机电炉
13、联锁试验。(共做3项:手动MFT联跳机电、低EH油压跳发电机、发电机差动跳机炉)22:10试验结束,动作正常。22:52锅炉再次点火。7月8日1:06准备投入主蒸汽一级减温水,开启总电动门时造成锅炉给水流量低MFT。1:16重新点火。9:0614:14,发电机零起升压试验结束,进行1汽轮机注油试验,试验不成功,但飞锤飞出。(22:20重新做注油试验,仍不成功)。15:50利用5033开关对500KV段母线、5012、5013、5011开关全压冲击正常,冲击3小时。15:581机打闸,记录惰走时间为58分钟。7月9日0:40 5013开关同期并网成功,初负荷33MW。11:52在操作调度令第19
14、项,将5013开关转热备用时。DEH并网信号消失(5012汇控柜内的线解除后未恢复)。DEH自动转为转速控制,中调门关下,负荷由131MW降至33MW。由中试恢复并网信号后,13:00由厂家将中调门开启。7月10日0:06按试验要求升1机主汽压至14MPa以做1机主汽门严密性试验,升主汽压至13MPa时1炉MFT,首出原因为给水流量低,重新吹扫,0:18重新点火。0:52主汽温达430,汽机重新挂闸冲转,0:15达3000RPM,1:351机低压缸A侧排汽温达155,打闸停机,经三次冲转均发现该排汽温度均上升快,且采取多种措施均没有效果,经中试、厂家、广火及工程部陆主任分析为A侧低压缸喷水喷头
15、堵塞,决定停机检查处理,1汽轮机于2:50打闸停机,停用1炉所有油枪停炉,保持1炉小流量冲洗,3:45广火开启1机低压缸A外缸人孔门时发现右侧喷水喷头堵塞(喷孔被焊渣堵)。16:09广火处理好。16:50,锅炉再次点火。22:45由于EH油质未达标,按总指挥令暂不进行汽机超速试验,先进行再热器安全门整定。0:10,当再热器压达3.36MPa 时,#1机主机盘车脱开,汽机转速冲至39rpm。汇报调试沈总。将再热主汽门后疏水手动阀关闭后转速降至零,重新投入盘车运行。0:35再热器入口压力达4.0MPa,开始试验。2:10再热器安全门校核试验结束。试验值:冷再左1,5.13MPA,左2:5.26MP
16、A;右1,5.24MPA,右2,5.26MPA.热再:左4.87MPA,右4.89 MPA。7月11日8:24过热器出口压力升至21MPa,中试及安全门厂家开始校核汽水分离器及过热器安全门,10:27校验结束。1A小机6220 rpm超速试验实际动作转速为6217 rpm。机械超速试验,实际动作转速为6340 rpm。7月12日3:45用5012开关并网成功,5:00升负荷至118MW。9:29负荷降至21MW,准备做主汽门严密性试验及机组超速试验时,发电机跳闸解列,保护显示程序逆功率。9:39#1汽机挂闸,开始冲转。10:09冲至3000rpm.11:49主汽压力15.4MPA,温度502,
17、做高中压调节汽门严密性试验合格。12:30做高中压主汽门严密性试验合格。13:15做#1机OPC试验,动作正确,转速3090rpm。13:25做电超速试验,动作转速3240rpm。13:46、14:14做两次机械超速试验。动作转速分别为3263、3260rpm。7月13日7:281炉MFT,5012、5013开关跳闸,1发电机灭磁,1汽机跳闸,首出原因为汽水分离器水位高高(汽水分离器水位自动经常切至手动),即进吹扫,因1炉给水旁路调节门不稳定,给水流量波动大,又一次MFT,重新进行吹扫后点火成功,8:10投入AB、CD层8把油枪运行,重新进行升温升压,8:20投入1机盘车,参数达到后重新进行冲
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